Аналогично.
Аналогично.
Если он создает компоненту скорости вдоль того же направления, что выкидывает форсунка, то оценочную формулу можно подправить
V^2=Vo^2+2(Po-P1)/ρ=Vo^2+2ΔP/ρ
ω = (V*t*S)*ρ = S*ρ*(Vo^2+2ΔP/ρ)^1/2
Рано или поздно это сделают. И я этого жду с нетерпением.нужно дождаться снимков высокого разрешения
Рано или поздно это сделают. И я этого жду с нетерпением.
Однако в любом случае мы видим, что довольно простыми, хорошо известными и уже давно отработанными инженерными решениями разрешающая способность LROC может быть поднята в 5 раз, (От "заявленной" 25 см. Если же говорить о фактической 0,55 м вдоль орбиты, то более чем в 10 раз) причем без существенного изменения конструкции оставаясь в тех же массогабаритных показателях. По крайней мере одну из камер "высокого разрешения" вполне можно было бы перевести на действительно высокое разрешение.
Кроме как острым нежеланием "увидеть лишнее", трудно объяснить, почему эти несложные мероприятия не были проведены, тем более, что физические возможности установленного оборудования это позволяют и работающие схемы "в металле", а не "в теории" уже имелись.
На основе всего вышеизложенного мы можем вполне уверенно утверждать, что высокая разрешающая способность LROC была занижена искусственно или, что то же самое, сознательно нереализована.
http://economics.kiev.ua/index.php?id=1073&view=article
Никак .Всё это очень замечательно, но как это помогает защитить аферистов, по-Вашему?
Никак .
А вот с чего бы ?Я утверждал, что полнота сгорания не могла не измениться после всех тех процедур, что они провели, либо должны были понизить секундный расход, не оповестив нас об этом.
Расслабься, ну не дано тебе понять, что аппарат туда запускали не для того, чтобы следы американцев фотографировать.Не настораживает, что это НЕ СДЕЛАНО? Намеренно НЕ СДЕЛАНО.
То что увеличение давления в четыре раза совсем не увеличивает так же пропорционально подачу топлива .
Секундный расход (t=1 сек) от дырки сечением S
ω = (V*t*S)*ρ = S*ρ*(2ΔP/ρ)^1/2
То есть перепад давления на форсунке входит как корень
Тогда как вот за этот свой опус ответишь ?
Я никуя не путал .Вы там перепутали дырки от топлива с кислородными, вот я и подколол.
Я никуя не путал .
Дурачек , тогда тебе ещё хуже ..Перепутали.
Три дырки заменили на две - это у кислородных дырок
аппарат туда запускали не для того, чтобы следы американцев фотографировать
Но прежде чем перейти к делу, то есть к созданию моей бессмертной лошиной тетради, я все же попытаюсь - с помощью своего недалекого блондинистого мозга - ответить на вопрос: зачем лох существует в природе?
Для начала немного занимательной этимологии. Словари сленга говорят нам о том, что слово «лох» происходит от германского loch, что означает «дырка». Составители словарей, как правило, отсылают нас к немецкому же «arschloch» - «дырка от задницы». В метафизическом смысле я склонна согласиться с такой трактовкой - лох, безусловно, органичная часть и предвестье той огромной общемировой задницы, которая, как считается, вот-вот наступит, если еще не наступила. Но все же, по-моему, главнее в этом сложном слове понятие не «задница», а «дыра». Лох - это действительно дыра. Пробел, лакуна в морали, нравственном выборе и здравом смысле, прореха на человечестве. Почему мир по большей части состоит из этих прорех - мой возмущенный разум объяснить не в силах. Оставим это на долю более серьезных теоретиков и исследователей вопроса.
https://www.rulit.me/books/enciklopediya-loha-read-199944-2.html
Дурачек , тогда тебе ещё хуже ..
Нет , это показывает твой уровень детсадовских расчетов .Угу, всё керосином залили (кислорода мало).
это показывает твой уровень детсадовских расчетов
Тот факт, что Сатурн-5 так и не был доведен до заявленных характеристик, несмотря на проводимые модернизации, можно отследить из запуска в 1973 г. космической станции Скайлэб (это был последний пуск РН Сатурн-5). Согласно официальной версии, в ходе выведения станции не отделился переходник первой ступени весом 5т (якобы не сработал пирошнур), декларируется и остаток топлива (~13.7 т). Не менее удивителен и вес 4-х лепесткового обтекателя - 11 тонн (равен весу сухой 3-й ступени Сатурна-5). Легенда гласит, что обтекатель такой тяжелый, чтобы удерживать блок астронаблюдения (Apollo Telescope Mount). Получается, что 17 метровый обтекатель, поддерживающий 11 тонный телескоп, весит столько же, сколько и 18 метровая сухая третья ступень Сатурна-5 (вместе с движками, баками и др.), рассчитанная на 50 тонную полезную нагрузку. При этом 3-я ступень полностью цилиндрическая, в то время как половина длины обтекателя коническая, и крепления расположены в зоне его цилиндрической части (то есть на середине длины обтекателя). Полезно также сравнить с весом конического 8,5 метрового переходника LMA, на котором стоял 30 тонный КМ Аполлон. Он весил менее 2 тонн, правда был вдвое короче:
"Лунный отсек при старте с Земли помещен внутри переходника LMA (Lunar Module Adapter) массой 1816 кг, который предохраняет отсек от аэродинамических нагрузок при прохождении плотных слоев атмосферы. К переходнику (а не к лунному отсеку!) пристыкован основной блок.". /В.И.Левантовский/
Ясно, что это странное не отделение переходника, излишки топлива и явно завышенный вес обтекателя всего лишь легенда, позволяющая объяснить низкий для декларируемых возможностей РН Сатурн-5 вес станции. Дополнительный груз массой ~18т (5т переходник + ~8т избыток топлива над резервным остатком + минимум 5т избыточный вес 4-х лепесткового обтекателя), якобы выведенный на орбиту и наличие которого невозможно проверить, скрывает дефицит ПН ракеты.
http://mo---on.narod.ru/#ПН_С5
Намеренно НЕ СДЕЛАНО.
А все знают, что американцы высаживались, поэтому дополнительные доказательства никому не нужны.50 лет прошло, а все аппараты почему то не для того...
В любом случае ПН Сатуна-5 не соответствовала декларируемой
Ясно, что это странное не отделение переходника, излишки топлива и явно завышенный вес обтекателя всего лишь легенда, позволяющая объяснить низкий для декларируемых возможностей РН Сатурн-5 вес станции. Дополнительный груз массой ~18т (5т переходник + ~8т избыток топлива над резервным остатком + минимум 5т избыточный вес 4-х лепесткового обтекателя), якобы выведенный на орбиту и наличие которого невозможно проверить, скрывает дефицит ПН ракеты.